蒸汽調節閥因其使用介質的高溫高壓,故在選型時頗有講究,如果選型不當,則會在使用過程中頻頻出現故障,嚴重(chóng)影(yǐng)響設備和係統的正常運行。下麵我們通過一個實例來談談蒸汽調節閥的選型及使用中需(xū)要注意的一些問題。
我司的一家大型化工企業客戶(hù),需要用蒸汽來控製反應罐的溫度,蒸(zhēng)汽來自熱電廠的蒸汽餘熱,溫度200℃左右,壓力1.2MPa左(zuǒ)右,要求用蒸汽調(diào)節閥來控製蒸汽壓力(lì)的恒定(dìng),閥(fá)門進口壓(yā)力(lì)0.8~1.0MPa,出口壓力0.4~0.5MPa。開始采購閥門時,因為(wéi)沒有弄(nòng)清楚現場參數,選用的是電動單(dān)座調節閥,使用不久(jiǔ)就故(gù)障頻(pín)頻,執行器電機燒壞、控製模(mó)塊損壞、減(jiǎn)速齒輪打壞的(de)事,屢(lǚ)屢發生。
後我司派人到現場觀察、分析(xī),才找出故障原因。原來,調節閥的進出口壓差較(jiào)大,執行器在工作時負荷太大(dà),也可以說過載,所以才會有減速齒輪不堪重負,數次打壞及電機、模塊損壞的事,更有(yǒu)甚者,用戶在係統設(shè)計時取壓點選擇不(bú)當(選在壓力變化特別快的地方(fāng)),控製係統中(zhōng)壓力控製模塊的PID參數設置(zhì)也有問題,致使整個係統(tǒng)靈敏度太高,壓力稍微有一點變化,調節器就(jiù)會輸出(chū)控製信號去驅動調節閥,造成調節(jiē)閥頻繁動作,以至於震蕩,進而引起整個係統的震蕩,不但被控變量(liàng)無法穩定,更令調節閥不(bú)堪重負,無法完成調節的任務。
經與用戶協(xié)商後,果斷決(jué)定用電動套(tào)筒調節閥來代替單座調節閥,因為套(tào)筒(tǒng)閥的平衡結構的閥芯,可(kě)以大大抵消蒸汽通過時產生(shēng)的不平衡力,減輕(qīng)電動執行器的負荷,有利於調節(jiē)閥長期穩定地運行。之所以沒有選擇平衡式單座調節閥,是考(kǎo)慮到單座閥的導向密封(fēng)圈不耐蒸汽(qì)狀況下的長期磨損,且係統(tǒng)對調節閥的泄漏量標準要求不高(gāo),套筒閥完全能勝任這(zhè)種工況。
同(tóng)時,重新確定取壓點(diǎn),當套筒調節閥換(huàn)上以後,調(diào)試(shì)係統時,將PID參數重新設置,減小比例帶,加(jiā)大積分時間,即將係統響應的時間稍微(wēi)調整一下,蒸汽(qì)的壓力波動變化以能(néng)滿足使用為前提。經過這樣一番調整,基本解決(jué)了這一(yī)問題。
其實,如果從最佳方(fāng)案來考慮,根(gēn)據這裏的現場工況和要求,選用氣動雙(shuāng)座調節閥更為適宜,隻是用戶鋪設氣源管路不方便,才沒有(yǒu)采納。
由此可見,對於調(diào)節閥,選型固然重要,安裝、調試(shì)和維護更加重(chóng)要,有好(hǎo)多故障都(dōu)是用戶因不熟悉調節閥的性能和使用維護(hù)特點所造成的。你不能把調節閥孤立於控製係(xì)統之外,而需把它和整個係統一起來考慮、來調整(zhěng),而且,調節閥閥是(shì)一個動態(tài)的執(zhí)行元件,容易出(chū)現各種故障,這是手動閥門所不能比的。
而且隨著現場總(zǒng)線調節閥的日漸推廣,本來由係統完成的任(rèn)務,下放到了調節閥的身上,這就對調節閥的使用、維護提出了更高(gāo)的要求。